長安某汽車零部件配套廠改造
測試背景
長安某汽車零部件配套廠廠區(qū)有一臺800KVA箱變,共兩個生產(chǎn)車間,分別為液壓車間及焊接車間,現(xiàn)場觀察功率因數(shù)為0.91,但是上月向供電局交了7000多元的力調費,現(xiàn)場負荷為液壓機、焊機等設備,此次測量目標是為了檢測其當前系統(tǒng)的電能質量情況及補償設備的工作情況,并提出合理方案供客戶參考。
現(xiàn)場照片:
測試儀器
FLUKE434電力諧波分析儀:
FLUKE434是美國福祿克公司生產(chǎn)的專業(yè)測量電能質量的測試儀,功能全面、精度高、監(jiān)測及記錄電力質量、電力質量故障診斷功能最全面的儀器,測量功率及電能、突升、突降、閃變、諧波分析到100次,高頻瞬態(tài)測量、檢測及波形顯示、各電氣參數(shù)的驟升驟降趨勢圖等。
設備技術參數(shù)
電壓精度0.1%
電流精度0.5%
測量范圍0~1000V
根據(jù)IEC610000-4-8標準進行測量
FLUKE測溫儀,型號62Mini
萬用表VICTOR VC890D
電容表VICTOR 6013
測試位置
800KVA箱變低壓總進線柜進行測試。
測試數(shù)據(jù)
系統(tǒng)主要負荷為液壓機、焊機等設備,測試時有3臺固定點焊機在工作,液壓機運行時主要產(chǎn)生5、7次諧波,而焊機工作時主要產(chǎn)生3次諧波,三相負載現(xiàn)目前還比較平衡?,F(xiàn)無功補償控制器上顯示功率因數(shù)為0.91,根據(jù)儀器測試數(shù)據(jù)功率因數(shù)不足0.9,存在電力罰款,同時通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),無功補償投入后諧波電流存在放大現(xiàn)象。
結論
a、設備端與配電系統(tǒng)電纜線長度超過200M,無功電流傳輸,導致功率因數(shù)低,線路電流增加,線路損耗增加,電能有效利用率低。
b、該變壓器低壓側配電中存在少量諧波電流,單電容補償將諧波放大,諧波的注入加大線路損耗(諧波損耗、發(fā)熱),原有補償電容器抗諧波能力弱,容易出現(xiàn)電容器過流發(fā)熱,嚴重時可能會引起電容器鼓肚,更易引發(fā)安全事故。
原補償柜性能分析
a、接觸器投切時間不能控制,投切過程易產(chǎn)生拉弧,多次動作時觸點易粘連、燒壞,造成缺相、過補、燒毀等現(xiàn)象。
b、機械觸點動作慢,響應時間長,對沖擊性負荷所需的無功功率不能有效快速的補償。
c、接觸器頻繁投切電容器過程中,時常引起嚴重電流涌流和操作過電壓現(xiàn)象,嚴重影響自身壽命。
d、補償柜電容耐受諧波能力弱,且散熱設計不合理,長期在諧波環(huán)境下運行易出現(xiàn)過熱鼓肚,使得安全隱患大大增加!
安裝電容補償柜帶來的效益
1、保證月均功率因數(shù)達0.9以上,免除電力罰款。
2、降低系統(tǒng)運行電流,降低電纜線發(fā)熱,降低線路損耗,提升電能有效利用率。
3、補償柜安全可靠運行,減少補償柜維護費用。
4、消除安全隱患,避免造成安全事故。
5、釋放變壓器空間,增加變壓器載負荷量。
解決方案
本方案考慮到用戶電力罰款和安全運行問題,為客戶量身定制了低壓動態(tài)補償電能質量解決方案,同時改善公司配電系統(tǒng)電能質量、提高功率因數(shù)并降低線路損耗達到節(jié)能降耗的目標,為用戶取得最大的經(jīng)濟效益。
設計依據(jù)
根據(jù)負載參數(shù)、負載特性,諧波數(shù)據(jù)及工程經(jīng)驗,本項目補償方案設計如下:
現(xiàn)場變壓器額定容量800KVA,測試時主要為液壓機在工作,焊機僅有少量工作,但用戶后期會使用到多數(shù)焊機,需將此情況考慮到補償容量計算,同時焊機工作時所產(chǎn)生的3次諧波也應解決,為滿足企業(yè)在生產(chǎn)高峰期的高效用電需求,制定解決方案
節(jié)能分析
用戶電費組成
用戶每月電費=電度電費+基本電費+力率調整電費;其中電度電費=用戶每月實際發(fā)生的用電量×電度電價,基本電費=用戶所使用的變壓器容量(用電需量)大小×基本電價(基本電價各地區(qū)有差異),力率調整電費=無功度數(shù)/有功度數(shù)后的比例值,計算出用戶功率因數(shù),對照下表查到相應的調整數(shù),調整百分值*總電費=相應的罰款或獎勵。
附表
減收電費 |
增收電費 |
||||
實際功率因數(shù) |
月電費減少% |
實際功率因數(shù) |
月電費增加% |
實際功率因數(shù) |
月電費增加% |
0.90 |
0.00 |
0.89 |
0.5 |
0.75 |
7.5 |
0.91 |
0.15 |
0.88 |
1.0 |
0.74 |
8.0 |
0.92 |
0.30 |
0.87 |
1.5 |
0.73 |
8.5 |
0.93 |
0.45 |
0.86 |
2.0 |
0.72 |
9.0 |
0.94 |
0.60 |
0.85 |
2.5 |
0.71 |
9.5 |
0.95~1.00 |
0.75 |
0.84 |
3.0 |
0.70 |
10.0 |
0.83 |
3.5 |
0.69 |
11.0 |
||
0.82 |
4.0 |
0.68 |
12.0 |
||
0.81 |
4.5 |
0.67 |
13.0 |
||
0.80 |
5.0 |
0.66 |
14.0 |
||
0.79 |
5.5 |
0.65 |
15.0 |
||
0.78 |
6.0 |
功率因數(shù)自0.64及以下,每降低0.01電費增加2% |
|||
0.77 |
6.5 |
||||
0.76 |
7.0 |
電費節(jié)省(電價因區(qū)域不同有所差異)
電力罰款:
據(jù)用戶描述上月罰款7000多元,照此情況下去一年罰款數(shù)額約為7000×12=84000元/年
電費獎勵:
考核點功率因數(shù)提升到0.9以上將按不同額度百分比進行電費獎勵,此處不進行計算。
節(jié)能降耗:
實施方案后補償效果提升,將明顯降低無功電流,線路的發(fā)熱損耗降低,浪費的電能更少。
綜合以上費用,實施補償改進方案后每年節(jié)省的費用至少將達到10萬元以上。
間接經(jīng)濟分析
a、大限度降低線損,減小基波電流。補償投入后系統(tǒng)電流降低,消除補償柜與系統(tǒng)發(fā)生諧振安全隱患,避免開關柜跳閘影響生產(chǎn)。
b、動態(tài)補償、準確過零投切,防止拉弧,補償柜良好運行,減少了更換壞損原件的問題。
c、延長用電設備的使用壽命,設備在額定狀態(tài)下運行,發(fā)揮出最佳經(jīng)濟效益。
d、優(yōu)化用電質量,提高電壓合格率,減小電壓波動,抑制電壓閃變,提高電網(wǎng)安全運行的可靠性,降低設備使用故障率。