玻璃制造行業(yè)改造項目
改造背景
經(jīng)現(xiàn)場勘察,原有補償裝置缺乏全電流、全電壓技術(shù)理念,沒有系統(tǒng)分析負(fù)荷和功率因數(shù)變化,導(dǎo)致:
● 1600KVA變壓器補償
1.電容器、電抗器運行參數(shù)實測已超額定值,裝置長期過負(fù)荷。
2.電抗器電抗率選擇錯誤,現(xiàn)場主次諧波為5、7次,而電抗率為14%(諧振頻次2.67,主要用于3次諧波治理),諧波治理效果差。
3.裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,電抗器屬發(fā)熱元件,安裝于電容器下方長期使用,對電容器使用壽命有極大影響。
● 2000KVA變壓器補償
1.電抗器運行存在嚴(yán)重的高頻嘯叫聲,發(fā)熱嚴(yán)重
2.復(fù)合開關(guān)頻繁損壞。
改造方案
我公司以“全電流、電壓”前沿技術(shù),對用戶負(fù)荷、功率因數(shù)、諧波全面測試,對常態(tài)參數(shù)、諧波、系統(tǒng)短路容量等參數(shù)及變化進行系統(tǒng)分析,根據(jù)客戶現(xiàn)場設(shè)備運行特性,路之生結(jié)合實地測試數(shù)據(jù),提出以下改造方案:
改造對比
改造效果
1.兩套補償裝置改造投運后進線功率因數(shù)均達(dá)到0.92以上。
2.在補償裝置正常投入狀態(tài)下,5、7次諧波明顯降低。
3.根據(jù)測試數(shù)據(jù)計算,在測試時段的負(fù)荷率,短路容量18.1MVA下依次投入不同補償容量后,系統(tǒng)電壓提升率為0.13%~2.59%。
4.在現(xiàn)場諧波環(huán)境下裝置長期安全、可靠運行已達(dá)一年以上。